岩巷掘进技术研究与应用

发布时间:2022-06-08 12:20:05   来源:作文大全    点击:   
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摘 要:随着我国煤炭运用的多元化发展,对煤矿采煤技术及方法提出了更高的要求,综合来看,采煤机械化水平已得到提高,但岩巷掘进速度却一直停留在较低水平,这一现状导致采掘接续普遍紧张,本文将以屯留矿岩巷的快速掘进技术实践为例,在对其进行详细分析的基础上,研究了新型岩巷机械掘进作业线等在其采煤中的应用,以期能实现岩巷的高效安全掘进。

关键词:煤矿;岩巷快速掘进;液压钻车;应用

在当前发展中,岩石巷道占据煤矿新井建设工程的比重够较大,约为40%~50%,现阶段国内主要采用以钻爆法为主技术来完善煤矿岩巷掘进等工作,其对应的单进水平为60m/月左右,这使得阻碍新时期煤矿生产的重大问题中,如何实现岩石巷道的快速安全掘进变得极为突出,笔者将结合屯留矿1010轨道运输岩巷快速掘进技术试验过程,重点分析其采掘进过程中应用中深孔光面爆破等关键技术等,促进了岩巷掘金的安全高效发展,这对于新时期我国煤矿的开采生产具有十分重要的现实意义。

1 屯留矿矿井工业性条件分析

笔者此次研究的屯留矿1010轨道运输大巷延伸满足行人、进风等需要,综合来看,其巷道服务年限为20a,大巷的工程量为1600m,另外,其巷道的埋深为350m,岩石普式系数f=4~6,中粗粒砂岩为其主要岩性,其抗压强度为38.0MPa。在其煤矿开采的过程中,巷道净宽4.8m,绝宽5.0m,净高3.8m,而掘高为3.9m,另外净断面和决断面分别为15.76m2和16.81m2[1]。

2 研究试验方案

此次研究过程中,根据煤矿周边的地质条件,经过详细分析其所涉及到的技术经济因素,特此制定的研究实试验方案具体如下:为了有效降低工人的劳动强度和钻眼效率得到有效提高,笔者采用了履带式全液压掘进钻车打眼,并在此基础上进行中深孔光面爆破,这一创新对爆破效果起了积极的提高作用,另外,采用了侧卸装岩机装岩,可同时满足向一列4~6辆的矿车装矸,这一创新举措大大提高了装岩效率,最后,为了有效降低粉尘和减少回弹率,笔者及所在研究团队采用了型湿式混凝土喷射系统。

依据相应的设备配备和施工水平及现场条件,此次参与研究的团队采用“三八”制组织生产,此外,相应的辅导工艺为高效的 “三班掘进、边掘边喷”,这让整个-研究变得更为高效,操作程序设计以下内容,首要的便是对掘进工作面打眼,完善此步骤后,应及时定炮、放炮和敲帮问顶,在完成上述工序后进行初喷和装车,到最终的支护两帮,以此类推循环。为了更有效进行此次研究,笔者在屯留矿的工作面采掘,运用了全断面一次掘进的方式,也就是讲求前面打眼、后面装车,,此外,更要保持全面施工,后面复喷等,让此次采掘中的多道工序平行交叉作业,为后续研究奠定了基础。

3 主要的施工技术应用研究

3.1 液压钻车配套前卸式侧卸装岩掘进作业线

本次研究过程中,笔者在屯留矿1010轨道运输岩巷掘进试验中,结合当前岩巷快速掘进技术的发展趋势,采用了履带式全液压掘进钻车,并在此基础上配套新型多功能侧卸装岩机掘进作业线,因为本次试验对工艺组织、设备配套等方面有着比较高的要求,所以笔者及所在研究团队对该新型侧卸装岩机对工作机构、底盘等进行了改造创新,以期使其更加符合此次试验的要求[2]。

(1) 增加前卸功能。也就是在试验中在侧卸基础上加上前卸载,这样便于井下装载和散料堆,通过此方式大幅减少了工人的劳动强度,促进了施工的高效性;

(2) 铲装转斗角度大,装满量高;

(3)研制了电缆拖曳装置,经过此方式,可形成对装岩机工作中电缆人工拖曳问题等进行有效解决。

(4) 半轴——全轴联结式四点固定底盘,这种情况下,施工的安全性更高,也有利于后续的相关维护;

(5) 平动举头不撒矸,提高了作业的安全性。

履带式全液压钻车主要技术参数如下:最大钻孔深度为2.1m、2.6m和3.1m;樽空速度为普通凿岩机的2~4倍,即0.8~1.5m/min;外形尺寸(长×宽×高)为7.5m×1.16m×1.75m;孔径为27~43mm;最大的爬坡角度为14°;适应断面23m2以下,即高4.2m×宽5.5m。

履带式侧卸装岩机主要技术参数如下:铲斗容积0.60mm3;技术生产能力为70m3/h;最大前卸高度1000mm;外形尺寸为 ,最大爬坡角度为16°;卸载时机器最高点为3680mm。

3.2 中深孔光面爆破技术

本次试验研究过程中,为了取得良好的爆破效果,笔者及所在团队认为起决定作用的有炮眼位置、起爆顺序以及装药量三项,团队采用液压钻车打眼,同时配备有柱齿型钻头和六棱中空钢钎,在炸药的使用方面,研究小组一致认为应选用三级煤矿许用乳化炸药,除此之外,进行沿纵向连续装药结构对其进行安装,确保其高效性,并选用了煤矿许用毫秒延期电雷管,其具体分为1~5段,且可以保证最后一段电雷管延期时间小于130ms。为了促进试验的安全有效性展开,需全断面一次起爆且安全执行,于是采用串联起爆网络,结合对煤矿岩性的具体分析,依据其内部格局等多次调整了爆破参数,并以此为基础,多次优化了对相关炮眼的布置,从后续的试验的结果来看,确实得到了良好的爆破效果,使得爆破的效率达到了85%~90%,且周边眼眼痕率大于85%,掏槽眼及中空眼深2.2m,每个班循环进尺为1.7~1.8m,其余的炮眼深为2.0m,如下图,为其具体的布置图,下表则为相关的炮眼参数[3-4]。

3.3 湿式喷浆技术

屯留矿在开采过程中,很早就将锚喷支护技术引用在了岩石巷道的掘进中,并一直沿用“潮喷”和“干喷”的施工工艺,虽说尤其固有的优势,但也始终存在相应的问题,如喷射混凝土作业造成的粉尘污染问题,这一现象导致煤矿开采中浪费了大量材料,所以,本次研究过程中,为了对井下粉尘眼中污染的问题进行彻底的解决,进行了湿式混凝土喷设计试验,现具体分析如下:

在此次试验的喷浆应用方面,综合以往施工的经验,大胆采用了新型的 湿式混凝土喷射机来进行作业,其具体构造为:机内有两个并排的灌,其作用是一个备料,一个喷射,此外,为便于操作的有效进行,在两个灌的底部装有横卧的螺旋输送器,实现了作业的高效性进行,因为喷射灌内通入压缩空气,运用螺旋的方式将湿拌合料送入输料管,在此基础上,以“稀薄流”的形式加之利用压缩空气,致使其可轻易将物料输送至喷嘴直接喷出。相比于以往的相关应用,喷浆机的喷层强度较高,大致可达到30~35MPa,回弹率为12.5%,而相应的作作业粉尘则小于10mg/m3,同时实现了喷射脉冲小的需求,这一方式对煤矿井下环境实现了极大的改善,但综合而言,煤矿现有的湿喷射机仍以人工加料和搅拌为主,这种作业方式势必造成混凝土搅拌不均匀。工人劳动强度大,且存在生料不能连续的问题,这些都会或大或小影响到喷射的质量,针对此现状,笔者及所在研究团队以该型湿喷机为基础,并结合其实际运用的需要,配备了HP—6型湿喷机上料机,利用此种方式,完善了对湿喷工艺机械化的有效尝试,为后续试验的高效进行打下了基础。

HP—6型湿喷机上料机技术参数如下:骨料直径小于15mm;最大生产能力为6m3/h;外形尺寸为3200mm×750mm×1900mm;适用混合料水灰比0.4~0.5;输送距离为2.5m。

SPL—6型湿式混凝土喷射机相关参数为:耗风量15m3/min;生产能力为6m3/h;骨粒粒径小于20mm;工作压力为0.4MPa;外形尺寸为2800mm×600mm×1400mm。

支护采用的等强度螺纹钢锚杆,其锚杆呈菱形分布,有的钢筋网个球墨铸铁托盘及数值锚固剂,喷射混凝土厚度为150mm,锚杆间排距为800mm×800mm。且确保混凝土石子粒径不大于15mm、水泥标号要高于32.5号,并采用红星Ⅱ号速凝剂,此外,进行实验的过程中,相应的支护工艺为临时支护,完成过后的工序方面,还有初喷、打锚杆挂网的实施,这样,最后环节才是进行复喷施工工艺,完善整个试验过程。

4 结束语

综上所述,针对我国煤矿发展的过程中岩巷掘进技术的发展现状和发展要求,本文一屯留矿的岩巷掘进技术改进实践为例,在应用全液压钻车打眼的基础上,配合以新型前卸装岩机装矸,并结合采用湿式混凝土喷射系统喷浆等方式,不断完善了新型岩巷快速掘进技术在煤炭开采中的有效应用,经笔者在煤矿进行完整的试验后发现,在此技术实施的基础上,掘进速度提高了50%以上,由以往的120m/月到了当前的180m/月,完善了新时期煤矿开发中的岩项掘进,并真正意义上实现了安全、高效、完善工况的的目的,有利于促进我国煤矿开采行业的良性发展。

参考文献:

[1]马利.岩巷机械化快速掘进技术及其在邢台矿区的应用研究[D].中国矿业大学(北京),2012.

[2]杨仁树.我国煤矿岩巷安全高效掘进技术现状与展望[J].煤炭科学技术,2013(09):18-23.

[3]马新亮,宋培卿,岳之顺.济三煤矿岩巷快速掘进技术研究与应用[J].山东煤炭科技,2011(05):109+111.

[4]李中宇,高永坤,刘永生.基于煤矿岩巷快速掘进技术研究[J].科技致富向导,2014(12):43.